Dissertations / Theses on the topic 'Materialflödet'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Materialflödet.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
Sin, & Raad Mihai & Sammi. "Effektivisering av materialflödet." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-55737.
Full textGrönlund, Tim, and Jonas Blom. "Faktorer för effektiva materialflöden inom industriell förrådsverksamhet : Det interna materialflödet mellan förråd och fabrik." Thesis, Högskolan i Gävle, Industriell ekonomi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-24642.
Full textKnowledge about logistics and its economic importance for organizations has grown considerably in the recent decades. Logistics has been seen as a factor for a business success and contributes through effective information- and material flow to an organization's competitiveness. Organizations strive for profitability by responding to market demand and maximizing the machines utilization. This leads to early wear and tear of the machines, which then demands efficient storage operations that facilitate ongoing maintenance by supplying spare parts and components. The purpose of the study is to investigate the efficiency of material delivery at disk and seek to explain the factors that contribute to efficient material flows in an industrial storage operation. The process's activities are mapped through time and motion study, benchmarking, interviews and observations are conducted to develop the knowledge about the factors affecting the material flow. The empirical data is analysed with the help of a literature review. While mapping the material disk, it was found that it is a resource-intensive work and does not contribute to an efficient material flow. This study shows that how the number of services can be minimized by means of reservations, kitting, and reduction of non-critical items in the storage, EDI and self-service. To enable self-service, this study presents the supporting factors, like material requisition, good visualization, barcodes, manual scanning and monitoring. This study presents the factors that contribute to an effective material flow in an industrial storage operations, for instance. The study's contribution to the case company is the consumed time of the material disk which amounted to 82.5 hours per month with an associated cost of approximately 300,000 SEK per year. Finally, the theoretical gap related to material flow within production is presented. Future research should address material planning and material flows from a storage perspective. Keywords: Logistics, time and motion study, benchmarking, effective material flow.
Johansson, Christian, and Erik Pettersson. "Effektiv informationshantering och påverkan på materialflödet." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-75116.
Full textJönsson, Andreas, and Devce Ermal. "Effektivisera materialflödet med hjälp av självgående truckar." Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-28673.
Full textPetrovic, Margareta, and Stephanie Maroun. "Effektivisering av materialflödet från orderläggning till montering." Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-12768.
Full textThis thesis is performed in association with Kongsberg Power Products Systems AB. Their factory is located in Ljungsarp, Sweden and manufacture steering columns for construction vehicles and agricultural machinery. The basis for the report is a qualitative research with conducted interviews and observations on the case company. The report takes a deductive approach to suggesting how Kongsberg can improve and streamline material flow.The market has branched out dramatically the last few years and nowadays it is about to constantly developing and improving to be competitive. Today's customers expect to get their needs and wishes in the best possible way.The purpose with this thesis work is to understand how it is possible to make a material flow more efficient through the entire chain. It means to analyze how the company’s material flow can be improved and identify where interferences were located in order to achieve a more effective manufacturing process.In order to meet the purpose of the study, a literature study was realized in parallel with a case study on the company. Work purpose is achieved by answering the following question:How can the material flow be streamlined from order placement to assembly to create value for both customer and company?The methodology for the thesis was as follows, first a theoretical background of product layout, order process, material flow, information flow and Lean production was conducted. Then followed an empirical study covered by study visits, observations and interviews. After the empirical study, the company's manufacturing process was studied, by mapping their internal material flows, from order placement to assembly of the product. That was reviewed to find improvements and solutions to the problem.At the discussion, the researchers discuss problems and relevant solutions to the identified problem. Finally, practical and theoretical recommendations and suggestions are presented to the company that we thought were useful as well as the expected result. The recommendations focus on how companies should strive to constantly improve operations and its material flow.iiiTo create routines, standardizing working methods and to implement a newer ERP-system are the some of the most important solutions for Kongsberg to be able to effectives its material flow. It is then non-value-creating activities and wastes can be determined and eliminated, resulting in a more efficient material flow and satisfied customers.
Hajnal, Balazs, and Taulant Lami. "Effektivisering av informations- och materialflödet på byggarbetsplatsen." Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-12806.
Full textThe construction industry's biggest challenge today is the quest for lower costs, higher capacity, lower waste levels and increased efficiency. For this, it is primarily necessary to eliminate waste and non-value-creating activities. Thus, it is important that construction companies begin to take the initiative in mapping current information and material flows to get an idea of the possibilities for finding alternative solutions for efficiency. The purpose of this thesis is to gain insight into what shortfalls as occurs in construction industry and to propose improvements. By analyzing the problems in the information and material flow that arises at the construction site with a focus on efficiency and minimizing waste. At the beginning of the thesis, a literature study of scientific reports, articles and fiction in order to have an overview and knowledge of the subject. Results of the report were carried out by mainly most focus on case studies on the construction site, numerous workplace visits and structured interviews. The data was collected mainly through visits to the construction site in order to obtain information through observations and interviews which were a great help. The interviews were conducted at the project manager and supervisor of the project, Hotell Victor. Furthermore more interviews took place with other projects and companies to get understanding how big a problem it is in general. Several risks were identified on the basis of empirical data, which is raised and described like probable risks occur, and then it is likely that these risks are not exclusive just for AF Gruppen in Gothenburg. The results from the case study indicate, above all that communication between the contractor and supplier could be improved, this would save construction companies time and money. Announcement of the material as arriving until the construction site are integrated for all good and require improvement. Reprogramming, wait and unnecessary movements are few activities that occur.
Al, Hakim Hoda, and Rend Al-Delemi. "Identifiering av slöserier i materialflödet för montering." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-48868.
Full textAl-Shuwaili, Mustafa, and Zeid Helo. "Optimering av interna materialflödet på Scandinavian Stone." Thesis, Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-20701.
Full textThe thesis focuses on analysis and development of a material flow on a quarry, which belongs to the company Scandinavian Stone. A material flow that is dependent on heavy vehicles, which causes high costs and carbon dioxide emissions. The company strives for a development that focuses on carbon dioxide emissions - and cost reduction. The process was examined in several activities, such as study visits, interviews and observations. A survey is the basis for a process analysis that takes to the surface development needs and shortage factors. The analysis was based on the Lean philosophy, to distinguish between value-adding and non-value-adding parameters from a customer perspective. The results of the analysis showed that the distance between the lowest point in the hole to the processing station, is the part that contributes the highest energy consumption. A calculation model has been created to be able to calculate the energy consumption that is resulted from product transports within the process. The calculation was made on a simplified driving cycle with varied product weights. The results from the calculation model showed that an increase in product weight leads to small energy increases. This was the basis for a concept that focuses on a reduction in the number of runs along the identified route. To maintain process productivity, it is necessary to transport several products and heavier waste materials at a time. The proposed concept changes the layout of the process, as the processing station is moved down to the hole, instead of its current location outside the hole. It enables the transport of several products at a time, as the products lose about 50% of their weight after processing. The waste material is temporarily stored in a container and then transported up when the weight has reached a maximum level. This maximum weight is observed by means of a scale on which the container is placed. The scale indicates when that limit has been reached and it is time for emptying. The concept showed a profitability in energy consumption of up to 40%.
Lahdo, Daniella. "Processkartläggning : En studie om materialflödet på fallföretaget XY." Thesis, Växjö University, School of Mathematics and Systems Engineering, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1344.
Full textNär man studerar förädlingskedjor finner man tre flöden som påverkar och är beroende av varandra; det fysiska-, informations-, och det finansiella flödet. Det fysiska flödet är det mest påtagliga och består främst av varor, informationsflödets uppgift är att administrera det fysiska flödet så att det blir effektivt och det finansiella flödet handlar om penningöver-föring. Ett första steg för att effektivisera flöden är att genomföra en processkartläggning.
Syftet med uppsatsen är att kartlägga en kollektionsprocess på fallföretaget XY. Kartlägg-ningen ska resultera i identifiering av problem i processen samt förbättringsförslag. För att besvara syftet har fem frågor ställts i rapporten, två exempel är vad är ett bra materialflöde? och vad ska man tänka på inför förbättringsarbete med processer?
Olika metoder har använts vid datainsamling, bland annat intervjuer, e-post och litteratur-studier. Rapporten har en kvalitativ/deduktiv ansats och då det är en undersökning på ett företag har fallstudieteknik använts. Fallföretaget är ett svenskt företag med fem anställda som designar och tillverkar kläder för unga kvinnor.
Litteraturen säger att ett bra materialflöde är när man identifierar de aktiviteter i flödet som inte medför mervärde för processen och eliminera dessa. Ett bra materialflöde har ett väl fungerade informationsflöde med olika IT tekniska lösningar som stödjer det. Fallföretaget hade vid undersökningstiden ett materialflöde som fungerade tillfredställande och det beror till största del på att de har goda kontakter med leverantörer.
Vid förbättringsarbete med processer börjar arbetet med att kartlägga processen. Denna kartläggning fungerar som underlag för förbättringsarbetet av processen. Det finns mäng-der av metoder för att studera processer. Value Stream Mapping är en metod för att kart-lägga och förbättra flöden i organisationer (Blücher & Öjmertz, 2004). Vid förbättringsar-bete är det viktigt att organisationen har funderat över hur man vill genomföra processför-bättring. Det finns i litteraturen två sätt att genomföra det, processförbättring och process re-design. I teorin finns ett antal mätmetoder för processer. BSC och SCOR är två exempel men man kan även välja att studera ledtider och omsättningshastighet. Fallföretaget har inte genomfört någon processkartläggning tidigare. Om företaget väljer att använda processkar-tan som har utförts i samband med denna rapport rekommenderas metoden processför-bättring för genomförande av förändringar.
De kvalitetsbristkostnader i fallföretagets process som identifierats och som kan elimineras är ett antal kvalitetskontroller som upplevs som överflödig relaterat till processens storlek. Innan aktiviteter tas bort rekommenderas att man studerar hur ofta fel upptäcks vid kon-trollerna och om resultatet från en sådan undersökning visar att det inte sker frekventa av-vikelser bör dessa aktiviteter tas bort. Med sex kollektioner per år som innehåller 15-40 plagg var kan detta leda till en avsevärd besparing för fallföretaget.
Persson, Ulrika, Anna-Lena Randow, and Annika Gibson. "Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet." Thesis, Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-794.
Full textTillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer det
interna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa och
verksamhetsövergripande informationssystem. Denna studie behandlar hur ett nytt
affärssystem kan påverka det interna materialflödet i ett tillverkande företag. Syftet med
studien var att undersöka vilka verksamhetsförändringar som sker vid ett
affärssystemsinförande och vilka förändringar som uppkommer i informations-, arbets- och
materialflödet i detta samband. Tyngdpunkten ligger i att förklara om informationsflödet, som
genereras ur affärssystemet, via arbetsflödet, har haft en inverkan på materialflödet. Detta
leder fram till en presentation av sju riktlinjer, som tillverkande företag bör ha i åtanke vid
införande av affärssystem, för att effektivisera det interna materialflödet. Undersökningen var
av kvalitativ karaktär där en fallstudie genomfördes på Tylö AB. Resultatet av studien visar
att det är tre nyckelfaktorer som påverkar materialflödet i ett tillverkande företag, vilka är
affärssystemet, grunddata och informationshantering. Affärssystemet kan ses som ett verktyg
som skapar förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Vidare framkommer det att
korrekt grunddata är en förutsättning för att informationsflödet skall kunna påverka det
interna materialflödet. Detta kan dock endast fungera till sin fulla potential genom
arbetsflödet, vilket är länken mellan informations- och materialflödet.
Johansson, Markus, and Marcus Larsson. "Totalkostnadsanalys : En studie av materialflödet på BT Powered Trucks." Thesis, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-51047.
Full textBT Powered Trucks (BTP) is a company belonging to the Material Handling Division of Toyota Industries Corporation. BTP is located in the town Mjölby where they produce different types of forklifts for indoor use. The year 2008 was for BTP, similar to many other companies, a year with a high turnover. Though, since then the inflow of orders has been drastically reduced, a phenomenon that more than anything else can be said to depend on the worldwide economic turndown. That has in turn brought a higher cost awareness to the company.
Today BTP believes that its material supply is costing a large amount of money every year and therefore the company wants to investigate if they can reduce these costs. To do that, a complete picture of the material supply costs is needed, and in particular how a changed transport strategy affects this total cost.
Thus, the purpose with this study has been to perform a total cost analysis of BTP´s raw material flow from suppliers to the own production process and in the next step investigate how this total cost can be reduced with a changed material supply strategy. A basic delimitation that is done is that the study only analyzes the supply from BTP´s Swedish suppliers.
In the study we have made an analysis model, which we later on follows in order to fulfil the purpose of the study. The first step in the model involved a mapping of the material flow as it is today followed by cost calculations of the flows´ different parts. Finally, a number of different material supply strategies have been evolved. With the theoretical framework and BTPs’ organization as base, we separated the material flow into different parts. The total cost which has calculated in the study can be seen in the following table.
Transport 10 700 000 kr
Material planning 3 485 000 kr
Material handling 8 545 000 kr
Inventory carrying 5 180 000 kr
Total cost 27 910 000 kr
The biggest contribution by this study is the full scale approach that has been taken involving the whole material supply from the Swedish suppliers. By that we have showed which parts of the flow that stands for the largest costs and, in the next stage, left suggestions of possible improvements and the consequences the suggestions would have on an article level. It has been shown how the four separate costs; Material planning, Transport, Material Handling and Inventory carrying costs is related to each other and how the total cost is affected when you try to reduce one of these costs. The cost changes that have calculated for the new strategies have been done for number of different articles. If BTP wants to implement these strategies full scale they first have to calculate how a changed strategy would affect a larger amount of articles. The suggestion that where supposed to reduce the largest cost, the transport cost, affected the total cost different for different articles. The result of the suggestion is presented report.
The study is also supposed to give BTP a method for the company to use when it want calculate costs or analyze effects of changes in the material flow structure.
Bohm, Jesper, and Kristofer Svensson. "Kartläggning av det interna materialflödet vid Lundbergs Produkter AB." Thesis, Linköpings universitet, Kommunikations- och transportsystem, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-108856.
Full textBertze, Anna. "Från BIM-modell till logistik : Möjligheten att digitalisera materialflödet." Thesis, Uppsala universitet, Byggteknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-302078.
Full textBengsson, Jonas, and Örjan Gustad. "Kartläggning av materialflödet i Peabs försörjningskedja till byggarbetsplats med SCOR." Thesis, Linköping University, Department of Science and Technology, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15127.
Full textThe construction industry has not undergone the same logistical development as the manufacturing industry; this, in combination with increased material price, leads to the fact that the construction industry must be improved. This master thesis is a part of the research cooperation Brains & Bricks goal of reducing production costs for the construction sector by 25 percent. Brains & Bricks is a cooperation between Linköping University, Peab and Katrineholms municipality. The master thesis aims to identify improvements in the flow of material, the Supply chain operation reference, SCOR, model has been used and the work has been carried out on one of Peab’s construction sites.
At present the business is characterized by bad communication both between the construction site and the office as well as between the construction site and suppliers. Material obtained from local suppliers contributes to unnecessarily long flows of material. The absence of quantitative data is palpable and makes an evaluation of the situation hard to achieve.
The result of the work shows that there exists a great potential of cost savings in a reduction of the material flow. A quantitative analysis of the metric "perfect order fulfillment" shows that no examined supplier meets the expectations. With the help of quantitative evaluations which is served to the supplier the possibility to overcome the problems is increased. In order to improve communication internally it is suggested that any major construction site dedicates a person to manage the logistics and act as a link between the construction site and the office.
Establishment of a terminal where products could be gathered allows Peab to use its size to obtain volume discounts. The terminal also allows more frequent deliveries of specific products at the same time as the total number of deliveries can be reduced. Moreover, the terminal serves as a natural consolidation point for gypsum waste, which allows for a profitable recycling of it.
Byggbranschen har ej genomgått samma logistiska utveckling som exempelvis verkstadsindustrin, detta kombinerat med ökade materialpriser leder till att byggbranschen måste effektiviseras. Examensarbetet är en del av forskningssamarbetet Brains & Bricks mål att sänka produktionskostnaderna för byggbranschen med 25 procent. Brains & Bricks är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Peab och Katrineholms kommun. Examensarbetets syfte är identifiera förbättringsåtgärder i materialflödet, verktyget Supply chain operation reference, SCOR, har använts och arbetet utfördes på en av Peabs byggarbetsplatser.
I dagsläget karaktäriseras verksamheten av dålig kommunikation både mellan byggarbetsplats och kontor såväl som mellan byggarbetsplats och leverantörer. Material införskaffas från lokala återförsäljare vilket bidrar till onödigt långa flödesvägar. Avsaknaden av kvantitativa data är påtaglig vilket försvårar en utvärdering av rådande situation.
Resultatet av arbetet visar att det föreligger stor besparingspotential i en reducering av flödesvägarna. En kvantitativ analys med mätetalet ”perfect order fulfillment” visar på att ingen undersökt leverantör uppfyller förväntningarna. Med hjälp av kvantitativa utvärderingar vilka delges leverantören ökar förutsättningarna att komma tillrätta med problemet. För att förbättra kommunikationen internt föreslås att varje större byggarbetsplats avdelar ytterligare en person för att sköta logistiken och fungerar som en länk mellan byggarbetsplatsen och kontoret.
Etablering av en uppsamlingsterminal ger Peab förutsättningar att utnyttja sin storlek för att erhålla mängdrabatter. Uppsamlingsterminalen möjliggör även frekventare inleveranser av specifika produkter samtidigt som det totala antalet inleveranser kan minskas. Vidare utgör terminalen en naturlig konsolideringspunkt för gipsavfall, vilket möjliggör en lönsam återvinning av detta.
Merkouris, Dimitrios. "EFFEKTIVISERING AV MATERIALFLÖDET : – HUR KAN ETT FÖRETAG FÖRBÄTTRA SINA EKONOMISKA PARAMETRAR?" Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-8805.
Full textFordonsindustrin har under de senaste sju decennierna gett till industriella världen en oförminskad efterfrågan på fordon. Den klassas som en utav de största industrierna i världen samt en industri som mest använder och utvecklar ny teknik med mål att sänka sina kostnader och öka sin produktivitet.Den japanska filosofin som västervärlden kallar för Lean management grundar på bland annat eliminering av ”muda” som översätts som slöseri genom ett kontinuerligt arbete som siktar till att uppnå ett robust tillverkningssystem. För att uppnå detta används flera metoder och verktyg och bland andra är Just-In-Time metoden den mest förekommande. JIT innebär att rätt material ska vara på rätt plats på en specifik tid. I denna studie kommer mest läggas fokus på en strategi som anses av de flesta företag vara den mest extrema tillämpningen av konceptet, nämligen Just-In-Sequence strategin där komponenterna levereras helt enkelt i rätt tid och i rätt sekvens i ett dragande system och målet är att se om ledtiderna och resursbehovet kan minimeras.För att prova den lämpliga teorin äger studien rum på Volvo Cars i Torslanda. Volvo Cars tillverkar några utav de mest efterfrågade bilarna i världen med produktion i Europa, Asien och från och med 2018 i USA. Företaget använder sig av de ovannämnda Lean metoderna som JIT men även JIS på vissa delar av monteringen.Denna studie skedde specifikt på motoravdelningen där motorer ankommer ifrån leverantören i rack som vidare körs till olika buffertar och därifrån till produktionsbandet för slutmonteringen.Syftet var att undersöka och redogöra för hur företaget kan med hjälp av JIS-strategin påverka företagets materialflöde samt vilka ekonomiska fördelar hade denna implementering medfört.Studien tog hänsyn till både försekvensering hos leverantören och sekvensering efter ankomsten till fabriken. Båda två metoderna resulterade i ett effektivare materialflöde där en minskning av behövande resurser märktes. Sekvenseringen hos leverantören visade sig vara ännu fördelaktig då i de flesta av fallen är tillverkningskostnaderna mindre hos leverantörer men även minskning av bundet kapital var radikalt. Att nå en perfekt sekvens kräver nära samarbete med leverantören och en ganska stor investering för att skapa robusta processer som eliminerar felsannolikheten.Den huvudsakliga rekommendationen till Volvo Cars är att fokusera mest på helheten än på varje fabrik individuellt. Att nå ett effektivare flöde och ett bättre resultat för hela koncernen är något som borde prioriteras även om en anläggning skulle i så fall få ett mindre bra resultat. Slutligen rekommenderas till Volvo Cars att investera i en Just-In-Sequence strategi något som medför fördelar genom att frigöra viktig yta i fabriken men viktigaste av allt, genom att minska sina ledtider och sina resurskostnader.
Kvick, Johan. "Logistikkostnad : en studie av det interna materialflödet vid Volvo Lastvagnar Komponenter AB." Thesis, University of Skövde, Department of Computer Science, 1997. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-267.
Full textDenna rapport behandlar områdena materialadministration/logistik och ABC- kalkylering. Syftet med rapporten är att sammanfatta information om dessa två områden för att sedan använda denna information på en konkret verksamhet.
Logistik har blivit ett allt viktigare begrepp ute bland företagen. De kostnader som ryms inom detta område är stora, vilket också är anledningen till företagens intresse. En god materialadministration, dvs ett snidigt flöde av material, skapar fördelar för hela företaget. Producerande företag styrs till mångt och mycket av flödet genom verksamheten, det är längs detta flöde som aktiviteter uppstår.
En metod som tillkommit i slutet av 80-talet och vuxit sig starkare under 90-talet är ABC-kalkylering. ABC är ett sätt att fördela kostnader ned på produkter/artiklar. Den stora fördelen ligger i fördelningen av de indirekta kostnaderna. Denna fördelning
sker ej schablonmässigt, till skillnad från den traditionella kostnadsfördelningen. Det var just de indirekta kostnaderna, eller snarare ökningen av dessa, som var anledningen till att ABC utvecklades.
Rapportens första fyra kapitel behandlar logistik och ABC-kalkylering generellt. Där tar jag upp historia och utveckling inom områdena. Kapitel 5 är problembeskrivning och kapitel 6 och 7 metodbeskrivning. Fallstudiearbetet startar i kapitel 8 för att sedan övergå till analys och värdering av insamlat material (kapitel 9 och 10) samt slutsatser (kapitel 11) och diskussion (kapitel 12).
Kagevik, Tom, and Niklas Bohlin. "Materiallogistik vid innerstadsprojekt : En fallstudie av ett innerstadsprojekt i förbättringssyfte av materialflödet." Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-26169.
Full textRamde, Sara, and Lana Qadir. "Effektivisering av materialflödet i inlagringsprocessen i ett distributionslager : Genom exkludering av begränsningar." Thesis, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Industriell organisation och produktion, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-41781.
Full textPurpose – The purpose of the study is to identify critical constraints in the inbound process at a distribution warehouse. To accomplish the purpose two research questions were formulated: Which critical constraints can occur in the material flow in the inbound process at a distribution warehouse? How can the identified constraints be excluded in the inbound process? Method – The study was performed inductively, and the data collection techniques were interviews, observations, document studies and literature studies. A single case study was performed at a distribution warehouse and the empirical data and theories were compared to accomplish the purpose of the study. Findings – The result of the study demonstrates that the critical constraints in the inbound process at a distribution warehouse are space, material handling, automatic systems and warehouse layout. The conclusion of the study is that the constraints are connected and affect each other since they are all included in the same process. To exclude the constraints different types of standards should be implemented in the inbound process, and distribution warehouses should work with continuous improvements. Implications – The study does not contribute to new theories but can be practically beneficial for distribution warehouses similar to the studies case study. Limitations – The study only focuses on one distribution warehouse and is therefore a single case study. The generalizability could have been higher if the study had been conducted at multiple distribution warehouses.
Fransson, Mikaela. "Förbättringar av materialflödet i produktionen : En fallstudie genomförd på Norden Machinery AB." Thesis, Tekniska Högskolan, Jönköping University, JTH, Industriell organisation och produktion, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-49898.
Full textEltom, Omar-Anders, and David Juhlin-Dannfelt. "Analys av materialflödet i ett tillverkande företag : Med en fallstudie hos Schneider Electrics Västerhaninge, Stockholm." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-173524.
Full textAbstract Logistics and material handling play a large role in a company’s success in the global market. The fuel of all production is materials, and there are several ways to maximize the output of production and to eliminate wastes through better management of materials. The core factors of material handling in a manufacturing company are warehouse layout and consistent company practices. The success of the revolutionary Toyota Production System has caught the eyes of many western production companies. This has made many companies implement similar practices in order to be more resourceful and more consistent. In this bachelor thesis, we will analyze the different ways a manufacturing company minimizes wastes by organizing material flows and optimizing warehouse layout. We will also discuss how storage sizes can affect the internal environment of a production factory. A theoretical study on different warehouse structures and on the lean practices will be made in order to understand how a successful manufacturing company’s warehouse should be. An empirical study on the ways and methods of Schneider Electric is then made to prove that eliminating material wastes and organization of storage rooms can make a company much more resourceful. A company like Schneider Electric orders material in small quantities from trusted suppliers, whom are also consistent. This enables them to easily sort the material in the warehouse and avoid overstocking it. It is important for employees to know exactly where the material is located in the warehouse. They should not have to spend time looking for it as that increases lead times. Therefore, organization is also very important in manufacturing companies. The warehouse should be sorted depending on the classification of the material. A common method for doing this is called the ABC-classification. It categorizes the products according to year volume, where A products are the most frequent while B and C have a lower frequency in descending order. Where these items are placed in the warehouse can have a dramatic impact on handling efficiency.
Larsson, Jakob, Oskar Jonsson, and Oliver Mattsson. "Boven i det interna samspelet : En uppsats om kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning på industriföretags påverkan på det interna materialflödet." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE), 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-43434.
Full textVi har lämnat industrisamhället och istället lever vi i ett postindustriellt kunskaps- och informationssamhälle. Det talas ofta om att industritillverkning har försvunnit eller att det har förändrats kraftigt. Detta betyder att färre sysselsätts inom tillverkningsindustrin medan tjänstesektorn ökar, vilket resulterar i att gränserna mellan produktion och administration minskar. Produktionen går från masstillverkning till mer flexibla och specialiserade lösningar. Detta sätter större krav på den logistiska kedjan som ständigt behöver arbeta efter kundens önskemål. Logistik har blivit en bidragande faktor till att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag. Det finns många företag som genom effektiv logistik ökat dess konkurrenskraft på marknaden. Företag kan ha problem med att leverera i tid, vilket resulterar i att kunderna väljer en konkurrent istället. För att företag snabbt ska kunna anpassa sig efter vad kunden vill ha krävs idag välfungerande logistiksystem. Dessa system är beroende av kvalitativ planeringinformation och om inte denna information kommunicera rätt kan det i leda till att kapital binds och att produkter då måste säljas till ett lägre pris. De flesta vet om att detta är viktigt, ändå existerar kommunikationsbrister inom många stora industriföretag. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning fungerar på stora industriföretag och skapa förståelse för hur denna kommunikation kan tänkas påverka det interna materialflödet. För att kunna arbeta med detta syfte har skribenterna använt sig av en kvalitativ studie där ett fallföretag används för att få svar. Studien är deduktiv vilket betyder att skribenterna utgår från teori för att sedan ta fram data. Datan samlades in genom semi-strukturerade intervjuer där anställda på fallföretaget deltog. Skribenterna använde sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket gjorde att de själva tolkar den data som samlas in. Den teoretiska ansats som använts är kommunikation, materialflöde och kommunikationens påverkan på materialflödet. Inom kommunikation diskuteras också intern kommunikation som handlar om hur information förmedlas intern i ett företag. Det presenteras också i relation till materialflöde som handlar om hur varor rör sig internt i företaget. Materialflödet påverkas och är hela tiden i behov av intern kommunikation. Kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelningen på fallföretaget innehåller idag flera olika steg och moment. Kommunikationen handlar om ett informationsflöde mellan avdelningar som möjliggör det dagliga arbetet. Denna kommunikation består av muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler. De elektroniska kanalerna är de som används mest på fallföretaget i form av email och intranät. Överblicken i företaget anses vara viktigt för att kunna kommunicera effektivt och innebär att medarbetare är medvetna om varandras arbetsuppgifter och förstår sig på andras behov. Överblicken på fallföretaget är idag svag och påverkar därgenom det interna materialflödet. Det finns många effekter av kommunikation som påverkar det interna materialflödet, att ha en överblick är en av dessa.
Almroth, Henrik. "Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-101178.
Full textThe thesis has been carried out at Sandvik Mining in Västberga, during the spring of 2012. The production unit manufactures sintered carbide inserts, used for crushing and drilling of rocks. They are made through two process-stages; pressing of hard metal powder and sintering of the pressed body. The sintering process lacks a monitoring system for feedback of operational data. Therefore knowledge about available capacity is missing. The aim is to map the sintering ovens capacity, regarding reliability, availability and the sintering ovens available volume. The value stream shall be visually improved to increase the understanding for both operators and officials. After a wide survey regarding, among others, fill-rate, reliability and utilization rate, improvements regarding increase of the ovens capacity shall be localized and analyzed. The target is to increase the ovens capacity by 10 %. An overlook of the value stream was created by using a simplified version of the value-stream-mapping-tool. Internal databases were searched to find historical runtime-data. Information has been gathered from 2007-2011 and the years 2008, 2010 and 2011 have been judged as reliable for further analysis of capacity and utilization-rate. Search for information has been conducted in the production when information was missing in databases or needed to be complemented. The number of available days annually was set to 340 and together with the number of runs each year the utilization rate was calculated, 32 % for the lowest and 82 % for the highest. Low availability depends in many cases on lack of maintenance which has led to unworkable ovens. The ovens total capacity was calculated, using an arithmetic average, to 18 tons a week. Upper and lower limit of the capacity was calculated with the distribution of standard deviation to 27 respectively 10 tons per week. The conducted mapping has led to knowledge about improvements for the visual overlook and also possible improvements that increase the capacity towards the desired + 10 %. The visual improvements consist in a refined sorting of the pressed bodies and a better view of the ovens status by improving a status-board. Another improvement is to match the stack height in the press-cells with the ovens height. To increase the ovens capacity, the planning of order sizes should be made for the ovens capacity and not as made today by available pressing capacity. If the order sizes for the extra heat-treatment-process will be changed, the capacity will increase by almost 100 extra runs every year. Analysis of 1 000 articles regarding implementation of a new plate-distance has been made. The new plate-distance will increase the capacity by 10 extra runs annually. Comparison between the capacity on slotted plates and distance-plates has been made on products that stand for upcoming geometry changes. Relocation of these 165 products from slotted plates to distance-plates, results in increased capacity by 18 extra runs annually. Circled plates have almost 30 % lower capacity than square plates with fixed frame. Replacement of circled plates with square plates with fixed frame will increase capacity, but the size of the gain is not known because information about the number of orders manufactured on circled plates is not known. Totally the three quantifiable improvements is estimated to result in 128 extra runs and an operation cost benefit of 1,4 MSEK annually.
Asplund, Sofie, and Ida Lindholm. "Ökad effektivitet till lägre kostnad : En kostnadseffektivisering av materialflödet på ICA Sverige ABs distributionsenhet i Borlänge." Thesis, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10223.
Full textDet här arbetet sammanfattar resultatet av ett examensarbete med syftet att öka effektiviteten samt minska totalkostnaden på ICA Svergie ABs distributionsenhet i Borlänge, även kallat DE Borlänge. DE Borlänge är en av fem distributionsenheter i Sverige och levererar varor till cirka 300 butiker. Under en viss vecka såväl som under en dag uppstår stora variationer i volymer vilket leder till att det är svårt att hitta en optimal drift. DE Borlänge misstänker att processerna skapar onödiga merkostnader vilket är grunden till att examensarbetet genomförs.
För att få en bild av hur distributionsenheten fungerar och var det finns möjligheter att förbättra driften gjordes en arbetsmodell. Den utgick från att först kartlägga flödet för att sedan identifiera och välja ut potentiella förbättringsområden. Ur det framkom att driftplaneringen var det området där förbättringar ansågs lämpliga att utföra. Arbetsmodellens nästa steg var att analysera de utvalda områdena vilket gjordes genom att bryta ner driftplaneringen i olika alternativ där målsättningen var att minska totalkostnaden och öka effektiviteten. Dessa alternativ var:
• Alternativ 1 - Utgångsläget
• Alternativ 2 – Flyttning av kvällsvolymer
• Alternativ 3 – Flyttning av lördagsvolymer
• Alternativ 4 – Förbättring av kapacitetsfaktorer
• Alternativ 5 – Ökning av (antalet) möjliga anställda
För att undersöka de olika alternativen på ett strukturerat sätt byggdes en modell upp, i arbetet kallad för Resursmodellen. Målet med modellen är att optimera kostnaden för personalbehovet på expedition och service utifrån de volymer som ska hanteras och de förutsättningar som sätts upp i form av kapacitetsfaktorer och raster. De olika alternativen som undersöktes resulterade i att DE Borlänges totalkostnad enligt modellen kan reduceras bland annat genom att ändra frisläppningstiderna på kvällar och lördagar. Arbete resulterade i att effektiviteten kan ökas i form av minskat antal använda timmar. Värt att nämna är att varje alternativ resulterade i reducerad totalkostnad.
Slutsatser som dragits av resultatet är följande:
• DE Borlänge bör utnyttja den överkapacitet som finns idag i form av ytor och personal.
• Genom att flytta frisläppningstider finns stora möjligheter för DE Borlänge att reducera totalkostnaden.
• DE Borlänge bör fokusera på att öka effektiviteten genom att möjliggöra fler anställda per halvtimma istället för att öka prestationen för varje arbetare.
Bengtsson, Simon, and Herman Fridhed. "Självgående truckar för effektiva materialflöden." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-53381.
Full textKarlsson, Marcus, and Philip Persson. "Artikelplacering för ett förbättrat materialflöde." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik, TEK, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-19532.
Full textFinstorp, Edward. "Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-54598.
Full textIntroduktion: Syftet med introduktionen är att ge en beskrivning av bakgrunden och problem kring logistik för tillverkande företag för att skapa en förståelse för varför ämnet är viktigt för dagens företag. Examensarbetets syfte är att undersöka ett internt materialflöde från lossning av gods till användning i produktion, för att kunna ge förslag på förbättringar baserat på teorier kring Lean och materialhantering. Två forskningsfrågor har formulerats utifrån syftet för att hitta lösningarpåproblemet: FF1: Vilka slöserier förekommer i materialhanteringsprocessen? FF2: Hur kan materialflödet effektiviseras? Ansats och metod: En fallstudie har utförts på ett tillverkande företag och data har samlats in genom observationer och intervjuer. En litteraturstudie har genomförts genom datainsamling från vetenskapliga artiklar och böcker som grund för den teoretiska referensramen som har använts för att analysera empirin från fallstudien. Resultat: Några slöserier har identifierats på fallföretaget iform av väntan, onödiga transporter eller förflyttningar, överlager, onödiga arbetsmomentoch outnyttjad kompetens. Orsaker till dessa slöserier är bland annat komplexa och otydliga flöden, samt icke-standardiserade arbetsmetoder. Slutsatser: En slutsatssom kan dras är att slöseri i materialhanteringen bidrar till ett ineffektivt materialflöde på fallföretaget. Genom analys av empirin tillsammans med flödesscheman och spagettidiagram har förslag på förbättring tagits fram för att åstadkomma ett effektivare materialflöde.
Bui, Thai Tan, and David Sjölenius. "Effektivisering av materialflöde : En fallstudie." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-52934.
Full textHolmgren, Albin, and Oskar Wagell. "Evaluering och effektivisering av en manuell produktion : En fallstudie över hur The Toyota Production System, Lean Production & Total Quality Management filosofierna kan tolkas och appliceras för att effektivisera produkt– och materialflödet i ett producerande företag." Thesis, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-46271.
Full textFlexit AB is Norway’s largest manufacturer and supplier of air handling units and central vacuum. The company is growing and has now expanded over the borders of Norway with the vision to become the largest manufacturer and supplier in the Nordic region and continuously grow by 10 % a year. Flexit has about 200 employees and a turnover of approximately 550 millions NOK a year. Thanks to this expansion, an increase in market shares has occurred, leading to an increasing demand for Flexit’s products.Today’s production of Professional units, the largest model of Flexit’s products, can not meet the forecasted demand. To be able to meet the new demand, Flexit must increase the capacity of the production of Professional units and streamline the flow of materials within the factory. The thesis adopted a mixed metodology and decided that a case study was the most relevant research design. Data were collected through semi-structured- and context interviews, observations and time studies. Data were analyzed using an analytical framework inspired from content analysis. The aim of this thesis was to present a number of improvement proposals (IP) which will help Flexit achieve a more efficient material flow and an increased capacity of the production of Professional units. The inspiration for these IP’s is based on the ideas and tools presented within the management philosophies of the Toyota Production System, Lean Production and Total Quality Management. To be able to establish these IP’ls the thesis were structured in three different parts. In this educational way, the reader is lead through the results and conclusions of the three parts, which is generated through the thesis. Part 1 dealt with Value stream mapping (VSM), were the goal was to identify waste, improve the efficiency of the assembly steps and to even out the production. In the future state of the VSM the process –and staff occupancy was evened out, limiting assembly processes gets an increased capacity and the implementation of a Telfer reduce throughput time and increases the safety for the workers. The future state is expected to increase Flexits maximum production capacity with up to 77 %. In part 2, Systematic Layout Planning (SLP) is used to streamline the flow of material and to minimize the transports within the factory. The result from the VSM in part 1 is included in part 2 and affects the outcome of SLP. With spaghetti diagrams and SLP the thesis identifies transport –and moment waste. Using SLP, the thesis generated a new factory layout, which streamlines the flow of material and reduces the unnecessary movements within Flexit’s factory by 75 %. In part 3, a summary of the results from the first two parts is presented. If the IP’s presented in this thesis is implemented by Flexit, they can save up to two millions (Kr) between 2017-25. Part 3 also presents a basis for how Flexit can establish a continuous improvement (CI) program. This program is established through the implementation of Kaizen and 5s, which will help Flexit develop and improve the IP’s and help them towards continued development. With the development of the CI program, a theoretical gap between organizational learning, innovation and CI was identified. By establishing a CI program in an organization, where an open and active organizational culture encourages innovation, an organizational learning will emerge.
Persson, Annika. "Effektivare orderhantering och hantering av materialflöde." Thesis, Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-94480.
Full textWithin Östgöta Städ business, there are not many studies on the management of inventories, internal material flows or internal orders. Östgöta Städ AB is one of the main contractors in the sector of private service. They have their headquarters in Norrköping, and this thesis is limited to the Norrköping Department. The purpose of the thesis is to identify flows of information and materials and to examine the potential use of inventory management. There are requests to find ratio to be able to make follow-ups on different materials and find ways to forecast material the use of simpler, more effective in the future. Identification of material and information flow has been collect through interviews of relevant personnel. There were four customers in consultation with Östgöta Städ to make a case study. The analysis shows that the selected cases the study had different conditions in cleaning the environment and that it gave different results in the need of material and floor mops. ABC classification of materials gave different results when the calculations were made by picking from the main stock to the front stock and then the calculations were made on total value of each customer. It shows the need for double ABC-classification where there is business critical materials to consider. Stock turnover rate shows that there is a need for a review of the main bearings where there is material that has bad turnover. The results of the assessments which are made show that the forecast moving average or exponential smoothing can be used as the forecast method for Östgöta Städ materials. This is because the customer has the case study was made on the stable demand patterns. The analysis also shows that there needs to be done forecast follow-up to review the data and forecasting methods. Östgöta Städ has today the possibility of having the data available to stock control its material and thus reduce the internal order management.
Östman, Fredrik. "Styrning av råvarulager och förbättrat materialflöde." Thesis, Linköping University, Department of Production Economics, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-2268.
Full textDetta examensarbete är utfört vid Ahlstrom Cores AB som tillverkar spirallindade pappershylsor vid tre anläggningar i Sverige. Pappershylsor används främst vid tillverkning av papper av olika kvalitéer och företagets kunder använder då hylsorna till att linda upp det färdiga pappret på. Råvaror vid tillverkningen är hylskartong av olika kvalitéer och bredder samt lim. Rapporten behandlar två separata uppgifter. Den första och större av de två är att utforma ett nytt system för styrning av råvarulager och den andra är att förbättra materialflödet vid en av företagets anläggningar.
I dagsläget saknar företaget regler för när och i vilka mängder råmaterial ska köpas in. Detta föranleder företaget att tro att man skulle kunna minska sina lager utan att för den skull minska sin servicegrad. Samtliga slutprodukter produceras efter ett recept som specificerar hur en slutprodukt byggs upp. Rapporten visar hur företaget utifrån ett givet produktionsschema och samlingen av recept kan beräkna sitt materialbehov för den kommande tidsperioden. Rapporten drar också slutsatsen att företaget bör använda partiformningsmetoden Lot-for-lot för samtliga sina råmaterial utom två. Att dessa två råmaterial inte kan styras på samma sätt som de övriga beror på att dessa materials förbrukning varierar mycket mot den som beskrivs i recepten. För de två materialen rekommenderas att beställningspunktsystem används för den ena och återfyllnadsnivå för den andra. En beräkning visar att det nya lagerstyrningssystemet kommer att minska företagets råvarulagrer med cirka 45 %.
För materialflödesproblemet vid en av anläggningarna ger rapporten ett antal åtgärdsförslag som samtliga har det gemensamt att inga större investeringar kommer att krävas för att genomföra dem. Bland dessa åtgärdsförslag kan nämnas en ny disposition av företagets råvaru- och färdigvarulager. Denna nya disposition syftar till att minska längden på de interna materialtransporterna. Rapporten ger också ett förslag på hur råvarulagren ska organiseras och rekommenderar att en större maskin flyttas inom anläggningen. Detta genomförs framförallt för att bättre kunna utnyttja en yta som idag knappt används, samtidigt som denna maskin med dagens placering tar upp mer plats än vad som kan anses nödvändigt. Övergripande för åtgärderna vid anläggningen är att ingen exakt bedömning av hur stor förbättring åtgärderna innebär har gjorts, utan rapporten nöjer sig med att konstatera att det blir bättre.
Persson, Viktor, and Oscar Åsberg. "Bygglogistik – Vägen till ett effektivt materialflöde." Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-21264.
Full textThe construction sector is often accused of inadequate logistical work. It is widely recognised that major improvements in how construction companies can work with building logistics are possible. The purpose of the study is to present improvements that could contribute to an increased economic efficiency. With the help of direct observations, interviews and relevant literature, the study will identify weaknesses in how Skanska works with material flow and project management today in road and construction projects. The study focuses on material flows and project management within three of Skanska's road and construction projects in the Gothenburg region. The study has identified a lack of structure regarding project management along with a major focus on resource efficiency. By establishing a customised logistics plan from the one used by Skanska Building construction, Skanska’s road and construction projects can increase their focus on flow efficiency while ensuring a structure of project management. The current improvement work as well as the current transfer of knowledge are inadequate and therefore, the standardized methods today used by Skanska's road and construction projects are in need of completion. A customized logistics plan along with the development of the current standardized working methods would result in a more streamline material flow for Skanska's road and construction projects. A more efficient material flow, in turn, contributes to increased economic profitability
Andersson, Amanda, and Madeleine Chen. "Logistik i stomskedet : Ett effektiviserat materialflöde." Thesis, KTH, Byggteknik och design, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-287204.
Full textHögström, Robert. "Förbättring och effektivisering av materialhantering och materialflöden." Thesis, Uppsala universitet, Industriell teknik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-226840.
Full textFrohlund, Oscar. "Produktivitetsförbättringar genom integration av materialflöden i träindustrin." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik (SOT), 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-76121.
Full textSvenson, Mattias, and Rickard Gustavsson. "Hållbarhet inom arenalogistik : En fallstudie om materialflöde." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-85391.
Full textTitle: Sustainability in Arena Logistics Background: Arena Logistics is a relatively unexplored theoretical area that encompasses logistic related flows and activities that are performed at an arena for sports events and other events. This study focuses on consumption products and disposables. Within this area there are opportunities to work for a better sustainability by the three dimensions of sustainability, social, environmental and economical sustainability. Purpose: The purpose of this study is to investigate the material flow within arena logistics at a business case, to identify flaws in the flow and also see how the sustainability can be improved. The study is aimed to present actions and their effects at the business case, as well as these actions can be applied on other similar businesses and branches. Method: A primary case was studied through qualitative interviews and observations. Further data was collected from other organisations for comparative reasons and to gain a wider understanding of the field of study. Results: The results given in the study shows several sustainability flaws that are identified in the flows that are analysed. The identified flaws can be categorized by activities or area that they occur within the company. These areas are procurement, assortment, waste management and material flow. To be able to fix these flaws, a number of action proposals are presented based on theory and comparison to other organisations with similar material flows. The foremost actions that are identified points to a transition towards circular flows and more efficient resource usage.
Hallén, Wilma, and Linnéa Henriksson. "Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US." Thesis, Linköpings universitet, Kommunikations- och transportsystem, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-168097.
Full textIt is crucial that sterile material is available when surgeries and other medical proceduresneed to be performed so that the patients receive the required healthcare. To ensure thatshortfalls of required material do not occur good planning and efficient material managementis required. There are several different material planning methods that can be used to avoidshortfall of material.As of today, Ögonkliniken is located within the hospital area at the university hospital inLinköping. However, Ögonkliniken is being relocated to new facilities located at Garnisonen,which is an area outside of the hospital area. The relocation is due to that the current facilitiesare old and worn down. Ögonkliniken handled their own sterile material and the sterilizationprocess in their current facilities. When the relocation is complete the used sterile materialwill be transported to Sterilcentralen, which is located within the hospital area, forsterilization. After sterilization, the material must be transported back to Ögonkliniken.Hence, a new material flow will emerge because of the relocation. The purpose of this studyis to gain a better understanding of the new material flow. This is achieved by analyzingdifferent material planning methods and whether they are suited for Ögonkliniken. The aimof the study is to map the future material flow and to calculate the amount of material thatneeds to be present in the flow to avoid material shortages at Ögonkliniken. To fulfill thepurpose of the study four research questions have been formulated:1. What activities will the material flow consist of?2. What specific features does Ögonklinikens sterilized material have?3. Given the specific features that have been identified in question 2, which materialplanning method is best suited?4. What other impacts does the chosen material planning method result in for the futurematerial flow?To answer the questions, information and data have been collected through literature study,secondary data and interviews. The secondary data that have been collected are statistics overnumber of preformed operations, number of washing processes, number of sterilizationprocesses and number of processes that needed to be reprocessed. The future material flowwill consist of four departments: Ögonklinken, Sterilcentralen, Stångåbuss and Inre Logistik.All departments have been interviewed where they have been asked semi structuredquestions.The sterile material has been identified with the following specific features, short lead time,irregular demand and either fixed or varying order interval and order quantity. The best suitedmaterial planning method for Ögonkliniken is the Kanban system. This is due to that thesterile material’s specific features match with the method. An implementation of a Kanbansystem will result in routines for when and what volume should be ordered. The system alsoallows for the cost of purchased material to be low. However, the way the transports are setup today does not suit a Kanban system. Therefore, the transports may have to be adapted sothat the Kanban system will function well. For the Kanban system to work transportation ofmaterial must occur when the demand appears and today the transports only allow material tobe picked up at specific times.
Bartling, Tobias, and San Sammalisto. "Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-23298.
Full textCompanies today are becoming more and more resource-promoting. A way for companies to become more effective with their resources is Lean Production, which is a strategic method that involves eliminating waste. Value stream mapping is a tool that can be used to get a clearer picture of reality and visualize where the problem lies. When the analysis is done, it will often show a machine or station that is slowing down production. Stations like that are called ”bottlenecks”. The purpose with this study is to form a methodology for analysis and efficiency of material flows based on bottleneck theory and lean production. The methodology will be tested on Företag AB:s filial. The methodology was worked out from literature studies. It consists of two main steps, status report and analyzing discussion. These two steps is supported by different factors within lean production and bottleneck theory. The methodology is applied on our business case and showed to be a structured way to study the current state of production and to discuss improvements. Literature studies has been used to gather theoretical knowledge. Within the company interviews and observations were conducted with operators and executives who was involved with the product flow that was investigated, SK23DF. Företag AB:s filial works with 150 different types of steel with about 3000 different products. The production flow is also forecast-controlled and intersecting and it is a massive under-taking to streamline these in the best way possible. Conclusions reached is that the staff's current consensus for efficient production is an obstacle to this. The staff should be trained to get a bigger picture of the whole, thus giving them better prospects for change and improvement. All research points to the importance of fully understanding the current situation, by everyone within the organization. This is the key to succeed with change management at streamlining flows.
Frölin, Albin, and Carl-Marcus Bergman. "Effektivisering av ett internt materialflöde : En studie av ett internt materialflöde där strategin är make-to-order och produktionsupplägget är funktionellt." Thesis, Jönköping University, JTH, Logistik och verksamhetsledning, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-53984.
Full textEriksson, Susanne, and Sabina Fredlund. "Optimering av materialflöden inför kapacitetsökning vid en automatiserad linjetillverkning." Thesis, Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-45453.
Full textOrica Sweden AB in Gyttorp is a company which produces civilian explosives and ignition systems for the mining and infrastructure markets. The company’s changes of their shock tube production will result in a capacity increase of 80%. This increase will cause problems in inventory management, planning and transportation in an already strained flow of raw materials and finished products. Therefore, the purpose of the project was to investigate and optimize the operation of the flow within the shock tube production for future capacity expansion. The demarcation has been set to the flow of finished products to both internal and external customers as well as the packaging required for the products. The central theoretical question was how to optimize the flows and inventory management for an automated manufacturing process of the type line manufacturing (Segerstedt A. 2008) to achieve high economic efficiency, safety and waste minimizations. Through the analysis of the theory and current situation have four relevant partial solutions been worked out, which two of them have been combined in one entire solution. The entire solution includes construction of an inventory adjacent to the current production facility, introduction of new standards in several areas, a new type of packaging for the products, elimination of the defect shock tubes called lump and a different kind of production planning of shock tube to the internal customer. This recommendation will solve the problems identified in the flow and minimize the risks and wastes that exist in current operation of flow. To implement the solution the company needs to make decisions and plan the implementation from a long term perspective.
Johansson, Linnéa, and Frida Ahlsén. "Simuleringsstudie av ett framtida materialflöde på Outokumpu i Avesta." Thesis, Linköping University, Department of Science and Technology, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-15430.
Full textOutokumpu håller på att investera fem miljarder kronor i verket i Avesta, investeringan ska vara klar år 2015. Investeringen innebär en förändring i företagets försörjningskedja. Detta innebär konsekvenser för flödet genom verket. Den här rapporten syftar till att undersöka hur materialflödet ska styras genom verket, samt att identifiera problemområden som kan uppstå och ge förslag till lösningar på dessa.
Denna studie har dels bedrivits genom fältstudier i form av intervjuer och observationer, dels genom en simuleringsstudie som behandlar verkets flöde från slipning till färdigställning. Data som har använts i simuleringsstudien är till exempel lagernivåer, ledtider och beläggningsgrader.
Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats:- Hur ser nuläget ut på Avesta Jernverk utifrån teoretiska analysmetoder och analys av observerade problem?- Vilka problem (höga lagernivåer, trånga sektorer och så vidare) kan Avesta Jernverk möta i och med investeringen Projekt 2015 och hur kan dessa hanteras?- Vilka blir konsekvenserna för flödet i och med Projekt 2015 vid ett antal olika scenarion, se avsnitt \ref{s:experimentering}?- Hur skulle ett scenario behöva se ut för att flödet ska klara av den framtida ökade produktionstakten? I nulägesanalysen framkom brister i framförallt informationsflödet. Detta beror till största del på att olika datasystem används i olika delar av flödet. Det identifierades också ett dåligt samarbete vad gäller samplanering mellan de olika linjerna och detta är något vi efterfrågar. I dagsläget ser vi dock inget större behov av detta eftersom många linjer lider av materialbrist.
Simuleringen visade att kapaciteten i Färdigställningen inte räcker till för det framtida flödet. Ett förslag på ett optimalt flöde ges där takten för de trånga sektorerna är satta för att hålla ett jämnt flöde.
Våra förslag inför framtiden innefattar bland annat en modell på hur samplanering skulle kunna ske via en så kallad "`Flödesplanerare"' för att undvika översvämning av framförallt Färdigställningen, som har visat sig vara en trång sektor. Vi efterfrågar också ett integrerat datasystem för att öka förståelsen och samarbetet mellan de olika byggnaderna på verksområdet. Vi ser också en snedfördelning i kapacitet mellan de olika linjerna, vilket vi rekommenderar att man tar i beaktande när den nya investeringen ska fördelas så att inte onödiga trånga sektorer uppstår.
Slutligen hoppas vi att rapporten varit till hjälp för Outokumpu och att simulering kan komma att bli ett framtida verktyg för företaget.
Outokumpu is currently investing five billions Swedish Kronor at their steelwork in Avesta, the investment should be finished 2015. The investment means substansial changes in the supply chain at Avesta works. This will lead to consequences regarding the material flow through the steelwork. The purpose of this report is to investigate how the material flow should be handeled, and to identify possible areas of problem that could occur and suggestions of how they could be solved.
This study has partially been done with field studies and interviews, and partially with a simulation study from the grinding to the completion of the products. From the simulation values such as storage levels, lead times and usage levels of the machines have been mesaured.
From this the following questions have been formulated:- What is the current state at Avesta Jernverk based on theoratical thesis and field observed areas of problem?- What problems (high storage levels, bottlenecks etc.) could Avesta Jernverk face with this new investment in the year 2015 and how should these be handeled?- What consequences will a few specific scenarios have on the material flow in the year 2015, see section \ref{s:experimentering}? - How would a scenario have to look like in order to be able to handle the increased future material flow?
In the current state analyze we found areas to improve regarding the information flow. The problems main cause is that different data systems are used in different part of the steelwork. We also identified signs of lacking interwork between different lines of production and this is an area that we strongly recommend to be improved. In the current state the main problem though, is the lack of production material.
The simulation study showed that the capacity for Färdigställningen is too low to be able to handle the future material flow. A suggestion for an optimized material flow is given where the bottleneck production lines have been given a rate of production in order to keep a even material flow.
Our suggestions for the future includes a model for co-planning between different lines of production called "`Flödesplanerare"' which will help to prevent flooding of mainly Färdigställningen, an identified bottleneck. We also suggest an integrated data system to improve the understanding and interwork between the different buildings at the steelwork. We have also identified an uneven capacity between the different lines of production, which is something that we recommend is taking under consideration when the investment is divided through the steelwork, in order avoid unnecessary bottlenecks.
In conclusion we hope that this report has been to use for Outokumpu and that simulation will be a future tool for the company.
O'Donnell, Matilda, and Henrik Pehrson. "Lagerhantering och materialflöde vid SSAB Tunnplåt AB i Finspång." Thesis, Linköping University, Department of Production Economics, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-2288.
Full textDetta examensarbete är skrivet på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB i Finspång. Syftet är att, för en framtida produktionskapacitetsökning, utreda konsekvenser på materialflöde och lagerbehov i lagren för förvaring av råmaterial, färg och färdigt material. Examensarbetet skall också ge förslag på åtgärder för att, ur lagringssynpunkt, klara av kapacitetsökningen. Produktionstakten är idag 110 000 ton plåt per år och ökningen kommer att ske linjärt, med ett delmål vid 150 000 ton per år och en slutlig toppkapacitet på 170 000 ton per år.
Inventeringen av råmaterialförrådet visar att materialet har en genomsnittlig liggtid på sex dagar och att lagernivån varierar mycket över veckan. Medelbeläggningen var under inventeringsperioden 75 procent. Lagervolymen anses allmänt vara onödigt hög. För att klara av produktionstaktsökningen föreslås ändå att lagret byggs ut istället för att minska behovet. En utbyggnad anses vara det mest realistiska alternativet då det finns utrymme och är kostnadsmässigt försvarbart i förhållande till de alternativ som finns.
Färgförrådet är uppdelat i två delar. I dagsläget är beläggningen i containerdelen 80procent medan den i fatdelen är 70 procent. Åtgärdsförslagen i färgförrådet varierar med den ökade produktionstakten och innefattar en kombination av utbyggnad och ändrade hanteringsregler. Med genomförande av förslagen säkerställs att beläggningen inte överskrider 85 procent i varken fat- eller i containerdelen.
Analysen av nuläget visade att det redan i dagsläget är en hundraprocentig beläggning av färdigvarulagret. Det är en tydlig variation över veckan med förvånansvärt höga lagernivåer och långa liggtider. Den genomsnittliga liggtiden i färdigvarulagret är uppmätt till 20 dagar, vilket är länge med tanke på att produktionen planeras att ske en vecka innan leverans. För att klara av de ökade produktionsvolymerna är det första steget att minska beläggningen i dagsläget. Förslaget för lagringen av färdigt material är att flytta ut den nuvarande utlastningen utomhus och samtidigt börja ersätta dagens lagringssystem med höglagerställningar.
Lennartsson, Lars. "Förbättring av Barillas interna materialflöde : Huvudfokus mot produktionslinje 19." Thesis, Karlstads universitet, Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-31570.
Full textFors, Robert. "Optimering av interna materialflöden i små och medelstora företag (SME)." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-35818.
Full textStenberg, Gustaf, and Leif Högberg. "Effektivisering av materialflöde : En fallstudie vid Emhart Glass i Sundsvall." Thesis, Mittuniversitetet, Institutionen för informationsteknologi och medier, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-16935.
Full textBerthou, Lina. "Studie av internt materialflöde vid Volvo Pentas fabrik i Vara." Thesis, Jönköping University, JTH, Mechanical Engineering, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-829.
Full textWithin today’s organizations there is continual development work to increase efficiency and the power to compete at the market. Production development with focus on continual improvements constitutes an important part of the daily work within a lot of organizations today.
The purpose of this study is to contribute to a part of the development process that Volvo Penta factory in Vara has in mind. A description of the current situation was compiled by mapping the internal runnings and material flow throughout the factory. A new suggestion for a layout and a comparison with the current situation will assist with creating a factual basis for the development of a new goods reception.
A study was made where the volumes and the quantity of the daily arrival goods were settled. Another study mapped the fork lift - and the moped traffic of the factory. The quantity and the volume of the material that was transported were also settled. The layout that was proposed was used during the comparison.
The compilation of the description of the current situation showed that the fork lift truck constitute 40 % of the total number of runnings. Empty box running and empty running constitute 15 % and 45% of the transportations respectively. The material-, empty box- and empty runnings of the moped are divided 40 %, 19 % and 41 %.
The result of the comparison of the existing with the planned goods reception showed that the new solution would decrease the use of fork lift truck transportations by as much as 16 %. The equivalent rate for the moped runnings would be 3 %.
The conclusion of the studies is that a new goods reception, placed close to the start point of the process, would make a contribution to a streamlining of the internal runnings in the factory. It was also established, by the layout flowchart, that the material- and the process flow would be more efficient.
The aim of the project was achieved through the extensive studies that were made. All of the transport stretches can now be studied in depth according to which factors are seen to be most important. The study contains separate information from each driver. A closer review by each driver is therefore suggested during the continued work. The development of new transport stretches where coordinated runnings may decrease and empty runnings may decrease is possible in order to reach even greater efficiency.
Kreüger, Andreas. "Effektivisering av materialflöde : Från plockning i lager till lastat transportmedel." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-18688.
Full textHägg, Elias, and Emil Kanarbik. "Daglig materialkontroll : Mot färre dagliga leveranser och ett säkrare materialflöde." Thesis, KTH, Byggteknik och design, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-192929.
Full textZeqiri, Albina, and Fritz Jonzon. "Kartläggning av materialflöde inom och till tre produktionslinjer för volymelementtillverkning." Thesis, Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-19089.
Full textExamensarbetet utfördes på Götenehus AB, som är ett bostadsbyggande företag vilket är baserat i Götene. Götenehus grundades år 1931 och har idag lång historia av att bygga hus med planelement och har ett sortiment bestående av bostadshus, villor och fritidshus i både modern och klassisk stil (Götenehus 2016).Projektet utfördes i Götenehus nyaste anläggning, H-hallen, där företaget producerar volymelement till modulhus med fyra produktionslinjer. Examensarbetet berörde endast tre av dessa linjer: ytterväggslinjen, bjälklagslinjen och innerväggslinjen vilka består av sex, fyra och två stationer. Ytter- och innerväggslinjen tillverkade ytter- respektive innerväggar och bjälklagslinjen tillverkar modulernas tak och golv. Modulen monteras sedan ihop och färdigställs i den fjärde linjen, som kallas för modulflödet, som inte ingår i detta arbetet.Ett av problemen på företaget är att det finns inget system för hur materialhanteringen ska skötas. Det finns med andra ord inga bestämmelser om vad, var och hur mycket material som ska placeras vid stationerna samt när och hur mycket material som ska hämtas. Företaget misstänker att det kan finnas slöseri i materialhantering och det är inget de vill ha eftersom det inte tillför något värde.Rapporten innehåller även en bred teoretisk referensram för det som anses vara mest relevant för projektgruppen och på detta sätt kunde projektgruppen genomföra och analysera de metoder som har valts. Utifrån resultaten finns det även potentiella förbättringsförslag för att företaget ska bli så effektivt som möjligt.Utifrån den teoretiska referensramen, litteraturstudien och insamlad data framställdes ett antal förbättringsförslag för hur materialhanteringen skulle hanteras i H-hallen. Förslagen består av att använda 5S-metoden för att ta bort allt onödigt material vid stationerna, nya placeringar av materialen samt införskaffandet av nya materialhyllor för förvaring av förbrukningsmaterial har föreslagits.När förbättringsförslagen färdigställts diskuterades arbetets olika moment utifrån hur väl det hade utförts samt vad som kunnat utförts annorlunda. Förbättringsförslagen diskuterades även och utvärderades i hur väl de uppfyllde examensarbetets mål och slutligen gavs förslag till framtida arbeten.
Jonsson, Jonatan, and Kristina Thurin. "Optimering av materialflöde mellan lager och produktion baserat på prioriteringssystem." Thesis, KTH, Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-211674.
Full textLassas, Carolina, and Charlotte Westling. "Effektivisering av materialflöden på Kinnarps Production AB : Förslag till ny layout." Thesis, Jönköping University, JTH, Industrial Engineering and Management, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-9237.
Full textDetta examensarbete har utförts som en del av högskoleingenjörsutbildningen Industriell organisation och ekonomi vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Rapporten är skriven på uppdrag av Kinnarps Production AB i Jönköping som är en del av Kinnarpskoncernen. Företaget erbjuder inredningslösningar för kontor och offentliga miljöer och är idag Europas tredje största tillverkare av kontorsmöbler. Produktionen i Jönköping består främst av plåt- och stålbearbetning.
Enheten i Jönköping har investerat i en ny monteringslina inom produktionen. Där den nya monteringslinan ska placeras sker i nuläget montering av stolarna Yin och Jig. Därmed måste monteringsplatserna av stolarna flyttas. För närvarande finns ingen given yta att flytta monteringsplatserna till, vilket grundat problemet till detta arbete. Syftet med arbetet är att finna en ny plats för montering av Yin och Jig, samt att effektivisera stolarnas materialflöden. Målet är att presentera ett antal lösningsförslag, innehållande nya monteringsplatser och effektivare materialflöden.
Genom en övergripande kartläggning av produktionsanläggningen i Jönköping och en djupare kartläggning av tillverkningsprocesserna för Yin och Jig, har förståelsen för tillverkningen ökat. Tillgången till egen arbetsplats på företaget har också varit betydande för arbetets resultat. Närheten till produktionen och kontaktpersoner har lett till ett effektivare arbete och en ökad förståelse för Kinnarpskoncernen.
En djupare analys av faktorer som är betydande för Yins och Jigs materialflöden har utförts. För att erhålla effektivare materialflöden har faktorerna utvecklats och förbättrats. De faktorer som analyserats är: materialhantering, rörbock, excenterpress, svets, montering och interna transporter. Materialhanteringen är problematisk vid lagring och har förbättrats genom utveckling av lastbärare och lagringsmetod. Rörbocken har identifierats som trång sektor och dess begränsning kan förbättras genom utbildning av personal och införande av säsongsbuffert. Monteringen kommer att utformas med mer flexibla och ergonomiska arbetsplatser. För att minska de interna transporterna kommer materialflödenas ingående operationer att utvecklas mot en flödesgrupp. Detta medför att excenterpressen och robotsvetsen kommer att flyttas till ett gemensamt område med rörlaser och röbock.
Resultatet presenterar tre lösningsförslag som baseras på materialflödesanalysen. Lösningsförslagen innehåller layouter över Yins och Jigs materialflöden och dess nya monteringsplatser. Målsättningarna för de tre layouterna skiljer sig åt. Den första layouten skapar främst ett arbetsteam där operatörer kan samarbeta vid närliggande operationer. För att uppnå detta mål har flera operationer inom Yins och Jigs flöden samordnats. Den andra och tredje layouten skapar främst minskade interna transporter. Detta har uppnåtts genom att skapa rakare materialflöden av Yin och Jig genom produktionsanläggningen.
I diskussionskapitlet av lösningsförslagen har layouternas för- och nackdelar tagits upp. I slutsatsen presenteras det starkaste lösningsförslaget.